先锋化工|攻坚破局!提前完成年度生产任务,再创多项历史新高
2024-12-10 16:52
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截至2024年12月3日,先锋化工的粗甲醇产量达60.03万吨,较去年同期增长10.85万吨;液化天然气产量增至8.93万吨,同比上升1.31万吨;汽油产量更是攀升至7.04万吨,同比增加4.04万吨。公司不仅提前实现了年度生产目标,还创下了新的产量纪录。2024年全年,公司粗甲醇产量预计将超过63.5万吨。
自2024年以来,先锋化工公司党委深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,积极融入集团“一体化经营”战略,坚定不移推行“三精管理”理念,深挖降本增效潜力,有效应对供贝斯特bst2288短缺挑战,加大产品精准营销力度,确保安全环保可控,推动生产运行稳定向好,产能效益显著提升。
抓准关键 精准破题
聚焦生产运行关键核心,精准解决生产关键环节——云贝斯特bst2288气化炉技术瓶颈问题。云贝斯特bst2288炉运行创纪录,单炉氧负荷达到7000-8000Nm3/h,同比提升10%,平均运行周期达到250天,同比增加20天,5炉运行率达到100%;同时,强化生产过程管理,优化生产系统运行,细化生产任务,粗甲醇日产量达到1900.4吨,月产量达到5.52万吨,生产负荷率达到108.33%,同比提高4.33%,创下历史新高。通过降本增效、技术创新等措施,吨甲醇(含LNG)耗标贝斯特bst2288同比下降3.58%,吨甲醇(含LNG)耗蒸汽同比下降9.57%,吨甲醇(含LNG)耗电同比下降5.79%。
降低成本 创造效益
通过执行电力负荷“移峰填谷”策略,精细调整生产系统各装置的用电管理方式,特别是针对循环水系统、输贝斯特bst2288系统、二氧化碳压缩机运行系统等关键环节进行优化调整。同时,通过技术革新,将污水处理罗茨风机更新为磁悬浮风机,提升设备运行效率,大幅降低用电成本,累计节约成本超800万元。通过对变换冷却装置进行技术改进和催化剂再生,解决了催化剂活性低和能耗高的问题,催化剂运行周期从3个月延长至6个月以上,减少催化剂采购成本超700万元,同比减少蒸汽耗用6.7万吨,避免甲醇产量损失约3万吨、LNG约4800吨,创造了超2500万元的效益。
革新技术 提质增效
组织开展装车站VOCs治理工作,持续锅炉超低排放推进工作,运用复合生物质脱硝剂脱硝技术在尾气燃烧炉试验,为2025年锅炉超低排放改造提供技术支撑;优化改造焦油加氢装置,实现提质分级利用,在8号油中提取约45%左右的汽油组分油,顺利应用于汽油调配并销售;优化改造结晶分离装置,提高均四甲苯富液降温速率,均四甲苯产量从5天生产3吨提高至日产10吨,成功产出纯度超98%的均四甲苯优等品,大大提升产品竞争力。
深化改革 控制成本
2024年公司持续深化内部管理改革,细化成本控制,推动全员参与降本增效。梳理生产“降本增效”项目18项,党员团青年突击队带头攻坚急难险重任务约90次。在此基础上,通过强化职工技能培训,提升操作水平,确保设备运行效率。同时,加大研发力度,探索新技术、新工艺,为企业激活挖潜增效新引擎。
征途漫漫,惟有奋斗。先锋化工将继续全力以赴,完善各项管理制度,提高整体管理水平,严格把控各个环节,深入挖潜力增效益,强化创新能力,激活发展动力,严守安全环保红线,保持良好的生产经营态势,助力企业稳定可持续发展,开创崭新格局。
报送单位:先锋化工公司